Kaffeehas, wykonałeś świetną robotę diagnozując problem z Siemens EQ.500. Wszystko, o czym wspomniałeś, jest częścią problemu. Odkryłem jednak, że jest jeszcze kilka innych rzeczy, które należy zrobić, aby prawidłowo naprawić urządzenie. Prawdziwy problem z tym urządzeniem polega na mechanicznym błędzie konstrukcyjnym. Zasadniczo, gdy jednostka zaparzająca obraca się w celu wciśnięcia/wyciśnięcia fusów kawy, klucz na śrubie pociągowej może obrócić się tylko o około 2,625 obrotu, gdy podnosi tłok i zanim osiągnie ogranicznik końcowy. Jednak koło zębate programu (duże koło zębate) musi obrócić się o 2,75-2,80 obrotu, zanim krzywka zatrzymująca na tym kole zębatym wyłączy silnik. Oznacza to, że koło zębate parzenia (mniejsze koło zębate pośrodku) osiąga swoje mechaniczne zatrzymanie, zanim krzywka na kole zębatym programu dotrze do wyłącznika krańcowego zatrzymania silnika. Innymi słowy, pod koniec tego cyklu wyciskania, przekładnia jednostki zaparzającej technicznie zatrzymała się, ale silnik nadal pracuje, wykręcając przekładnię jednostki zaparzającej o kolejne 20 stopni, aż przekładnia programowa osiągnie krzywkę zatrzymania, aby wyłączyć silnik. To właśnie dlatego wydrążony wałek środkowego koła zębatego staje się owalny....jest on obracany, ponieważ śruba pociągowa na jednostce zaparzającej osiągnęła punkt zatrzymania, zanim koło zębate programu wyłączyło silnik. A ponieważ wewnątrz jednostki zaparzającej znajdują się fusy z kawy, sytuacja jeszcze się pogarsza. W końcu ogromne naprężenie jest zbyt duże, że środkowe koło zębate przeskakuje o kilka zębów po tym, jak wszystko zaczęło się zużywać i dlatego przekładnia przestaje być zsynchronizowana.
Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wydłużenie krzywki zatrzymania silnika na przekładni programowej o 22-25 mm, tak aby silnik zatrzymał się wcześniej (tj. zanim jednostka zaparzająca osiągnie swój przystanek). Koła zębate przekładni są wykonane z POM, więc można po prostu użyć materiału akrylowego do przedłużenia krzywki zatrzymania silnika i przykleić ten element na miejscu za pomocą super kleju.
Dodatkowo należy pamiętać, że wielokrotne wykręcanie środkowego koła zębatego spowoduje również zużycie gniazda środkowego koła zębatego w obudowie przekładni, więc oprócz dodania sugerowanego kołka 22.3 mm, będziesz musiał dodać mosiężną podkładkę 0,2 mm Thk x 8 lub 10 mm W wygiętą wokół wału koła zębatego środkowego, a następnie włożoną do jego gniazda (na końcu koła zębatego, które ma klucz jednostki zaparzającej). Spowoduje to dokręcenie środkowego koła zębatego i jeszcze bardziej poprawi zazębienie z kołem zębatym programu (dla wyjaśnienia, ta ostatnia podkładka powinna być włożona do gniazda środkowego koła zębatego w obudowie, a nie do pokrywy obudowy koła zębatego).
Wreszcie, jeśli okaże się, że zęby środkowego koła zębatego uległy zużyciu, można obrócić to koło zębate o 180 stopni w miejscu, w którym otwór kalibracyjny w kole zębatym znajduje się z boku w kierunku przodu maszyny. To również znacznie poprawi działanie urządzenia. Powyższe zmiany zapobiegną ponownemu rozregulowaniu maszyny. Mam nadzieję, że to pomoże.
blisko
Podziel się tym stanowiskiem: